中能袁大滩矿业:提质增效,奋力夺取 “开门红”

截至2月底,中能袁大滩矿业煤炭产量实现同比增长,掘进进尺超计划完成16.9%,装车效率提升10%……系列亮眼数据,是该矿以精细化管理为抓手,深化制度创新与流程优化,推动管理效能与经营效益同步提升的生动写照。

制度管控
科学修订《材料管理办法》《物资回收复用考核细则》等6项制度,推行“交旧领新”定额消耗“超支扣罚”刚性机制,细化成本项目、细算费用支出、建强物资管理平台,形成“成本是抠出来的,效益是管出来的”的全员共识。
在精细管控的“关键处”发力,构建“矿级—部门—区队—班组”四级联动成本管控责任体系,全面实施刚性预算管理,有效推动材料管理从“粗放式”向“精细化”转变。

质量稳基
坚持将设备完好作为运行保障的硬底线,将工程质量标准细化到每一个环节。严格落实设备巡检制度,加大对胶带输送机驱动部、滚筒、带面、保护装置等关键部位检查频次,对重点设备进行全方位“把脉问诊”。
优化皮带集控系统远程操作功能,缩短故障响应时间;推广智能煤流监测技术,实时调控运输负荷,减少空载运行损耗,确保原煤运输系统无2小时以上的故障影响,切实实现运行质效双提升。
严格落实“一次成巷”要求,从巷道断面成型、锚杆锚索支护等方面制定15项量化质量指标,确保巷道断面尺寸偏差控制在±50mm以内,锚杆支护合格率达到100%。

技术破局
聚焦矿井安全生产各个环节,科学制定月度经营管理计划,在技术降本层面,创新综采工作中截齿更换工具,将原来截齿更换的时效由30min缩短至10min。
在确保安全、高效支护原则的前提下,增加网片长度50mm,将支护排距从1180mm增加至1230mm,进一步改善支护设计,1-2月份,优化支护58排、节约支护成本6万余元。
与此同时,一方面采用长距离定向钻探手段,全面实施了11211运顺快掘工作面3#钻场超前探放水工作,定向钻探工程量为1110m,在最大限度为掘进施工创造安全有利条件下,减少硐室施工3个,直接节约成本19.2万元。另一方面加快11216运顺快掘工作面1#钻场超前探放水施工进度,在常规定向钻探工程量为1110m的基础上,将每个硐室拓展费用控制在600元/m3,累计节约成本38.4万元。(盛一丹 吴 毅)
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
