|
中能煤矿生产运营公司:“五小”创新显实效选煤厂积极开展“五小”创新活动,近期两项“五小”创新成果落地见效,聚焦生产痛点,既守住了安全底线,又抠出了真金白银,用“微改造”书写了高质量发展的“大文章”。
筛帮“换新装”,堵住漏煤“流失孔” 原煤分级筛是选煤核心设备,但长期困扰大家的是筛机两侧防尘布老化破损导致的漏煤问题。细煤粉不断外溢,不仅造成资源浪费,更增加了清理工序负担,影响现场文明生产。 针对这一难题,生产班另辟蹊径,摒弃频繁更换的传统做法,创新采用耐磨抗撕裂的PVC涂纶牛津布替代原有柔性防尘布,并通过扁铁压条+自攻螺丝方式牢固固定,实现与筛帮结构精准贴合,有效适应设备振动环境。 改造后效果立竿见影,牛津布密封件耐磨性、柔韧性俱佳,有效杜绝了漏煤现象。人员清理频次大幅下降,实现人工与维护成本双降低;设备区域整洁度显著提升,文明生产再上新台阶。 一块牛津布,花小钱,办大事——真正把“跑冒滴漏”的成本“流失孔”变成了效益增长点。
闸板“戴护甲”,搭建巡检“平安桥” 主洗车间304液压闸板阀组突出地面,横亘通道,成了巡检路上的“绊脚石”。夜间巡查或应急处置时,极易发生磕碰、摔倒等风险。 为消除安全隐患,打造无障碍巡检通道,选煤厂机修班就地取材,利用厂内角钢、网格板等边角料,按闸板布局和巡检路径焊接坚固矩形支撑框架,铺设防滑网格板并牢固固定,打造出结构轻巧、耐用安全的标准化巡检平台,将“障碍区”变为“通行区”。 平台全面覆盖闸板区域,将“障碍点”变为平坦通行区,彻底消除绊倒和磕碰隐患,巡检人员可安全顺畅通行,告别“跨栏式”巡检;同时,平台在关键位置设置可开启活动盖板,兼顾后续设备检修维护需求,以近乎零物料成本,实现百分百安全增值。(侯对虎 吴毓明)
|






